在总部硫酸厂四线,提起车间主任宋丙清,大家都骄傲地称他为节能降耗的大功臣。
这话不是空穴来风,且看如下事实依据。
依据一:所在车间修旧利废一直在厂内名列前茅。
宋丙清善于学习、勤于钻研,多年磨练让他对所在车间的生产流程、设备性能、工艺指标可以说是样样精通,在他的指导下,四线的修旧利废一直在厂内名列前茅。
去年7月份,干吸岗位上的一个阀门因使用时间长腐蚀后出现滴漏现象,维修工申请更换新阀门。宋丙清到维修现场仔细查看后,心里有了疑问:这个阀门现在是用在酸线滴漏,而酸线主要走的是硫酸,有一定的腐蚀现象,若是改用在水线是不是会不漏呢?于是,他就提议将阀门更换到水线试一试。有维修工觉得麻烦,提出异议:阀门滴漏肯定是设备损坏,与设备走什么介质应该没有多大关系,拆上拆下麻烦不说还白费时间。可宋丙清坚持装上试试。他说:装上如果还是漏,无非是耽误点功夫,巡检时多费点心,但是如果不漏,一个阀门就可以为公司节约千把块钱呢。刚好发电岗位排水管道上需要安装一个阀门,于是在他的坚持下,维修工将该阀门拆下来安了上去,试用了一段时间,效果非常好。
依据二:深蹲生产一线,节能降耗出大招。
宋丙清坚持做个有心人,特别是去年公司下达降低成本一个亿的目标后,他整天蹲在生产现场,紧紧抓住生产成本的控制、原辅材料消耗及生产的安全稳定这些重点,努力完成公司下达的降成本任务。通过长期观察和数据收集后,他发现硫精砂制酸循环水泵的功率较大,常开启易造成非常大的浪费。于是他向厂部提出合理化建议:将干吸和发电循环水之间安装阀门进行联通。在外界气温25—32℃和发电量较小时,可将联通阀打开,停止一台循环水泵运行,发电和干吸可从原来的3台泵改成使用2台循环水泵运行,起到节电作用;当外界气温在10℃以下,发电量较小时,打开联通阀,可从原来的2台泵改成使用1台水泵或关小其中1台泵的出口阀门进行节电。
这一合理化建设很快被公司采纳,该项技改仅投入了1万元,每年却可为公司节约20余万元。
依据三:分享经验,集体提高,创下连续开车140天的历史记录。
连续性生产是化工企业节能降耗的关键所在。宋丙清深知,节能降耗不能光靠一个人的力量,一定要发挥集体的智慧才行。为了让员工能够全面掌握操作经验和技巧,做到连续性生产,他毫无保留地和大家分享经验,并在车间开展结对帮扶、学习培训、技能比武等活动。对新员工的学习情况,他更是每天都会进行跟踪,到岗位上抽查理论知识,到现场进行模拟操作考核,若在考核中发现员工没掌握操作要点,他就会不厌其烦地为其讲解和演示,直到弄懂弄通为止。通过这种强化训练,该车间新员工都能在短时间内熟记工艺指标、掌握操作流程而快速进入工作状态。
在宋丙清的精心管理和带领下,总部硫酸厂四线员工的节约意识有了很大提高,创下了连续开车140天的历史记录,为该厂节能降耗立下了汗马功劳。